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商用空调显示板贴片针座抗推力失效分析与研究

0   引言

针座在生产过程中起到的是连接作用,通常可统一称之为连接器,一般的针座分为排针、手插针座、贴片针座,贴片针座相对于前两者具有体积小、可以通过设备贴装减少人力等相关优点,成为行业的趋势,本文主要讲述贴片针座在使用过程中的失效分析与整改。

1   研究背景

在复核售后商用机显示板过程中,发现多单显示板上电显示DH 故障, 按键无反应。排查均为按键板CN101 位置针座部分引脚脱焊导致。取下针座注塑部分,查看底部针座焊接位置,部分针座已脱焊,轻微拨动单个针座,针座就已脱离。CN101 针座有碰动脱焊的隐患。故障图片如图1。

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图1 贴片针座受力脱焊照片

2   贴片针座受力脱焊失效原因及失效机理分析

1)针座塑料件受力歪斜、脱焊失效,对应插接头

针座针芯不同程度弯曲、歪斜:售后在误拆卸手操器PCB 板时,主板未拆除前出现如图2 所示针座旋转受力拔出状态,CN101 针座即出现不同程度倾斜、脱焊故障。

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图2 故障再现

2)CN101 针座未出现倾斜,多数针芯残留焊接在PCB 上,部分针芯随黑色塑料针座脱焊残留在针座内。抽取部分厂内成品,存在成品针座焊接附着力不足的情况。取合格品做针座的拉力实验,拉力在50~70 N,测试数据合格,满足生产和使用要求(如图3)。

①整个焊盘的拉力均在50~70 N。

②从生产线取贴片针座焊接后的推力在30 N以上。

③排针跟这个针座的咬合力要小于实验的拉力,从而可以判断针座焊盘受力脱焊不会是物料问题,排除物料来料制造缺陷导致。

④根据图纸要求尺寸,对针座进行全尺寸检验,均符合图纸要求。但售后仍有故障返回。

因此,分析为物料设计抗推力不足。

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图3 测试针座和排针装配后的拉力

分析结论:根据以上实验情况以及对物料的全尺寸检验,说明物料设计存在缺陷,是抗受力能力较差导致。

3   贴片针座受力脱焊解决方案

方案一:加长引脚的长度,根据PCB 板上针座焊盘的长度来改善针座引脚长度,由4.3 mm 改到4.5 mm,增加上锡面积(如图4)。

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图4 增加引脚长度方案图

效果验证如下。

测试推力照片如图5。

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图5 推力计显示值

测试推力数据:在26~63 N 之间(如表1)

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焊盘脱落照片如图6。

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图6 测试推力后焊盘脱焊照片

综上:引脚加长制品整改对针对整个针座抗推力无明显改善。

方案二:在整体大小不变的情况下增加引脚数量,由4 排引脚增加到7 排引脚(如图7)。

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图7 增加引脚方案

效果验证:

测试推力。

1)7 排引脚样品照片,焊接后未发现相邻引脚间有短路问题(如图8)。

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图8 改善样品焊接后X—ray查看焊接效果

2)测试推力数据:85~138 N 之间,效果如表2。

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焊盘脱落照片如图9。

综上:新制品(7 排引脚)针座推力明显远大于旧制品(4 排引脚)抗推力,此方案整改从实验数据上看是有效的,且焊接后未发现相邻引脚间存在短路问题,同时此整改已经完成并使用,售后未在反馈此类问题,彻底解决受力脱焊问题。

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图9 测试推力后焊盘脱焊照片

4   结论

贴片针座小型化,对设计的要求相对较高,失效分析不能仅限于对现有结构进行分析,还要扩展思维,根据失效模式研究改善,通过引脚数量的增加,完全可以解决受力脱焊问题。

一般针座在日常的使用中,并不能像其它电子元器件一样得到很高的重视,但往往异常的出现都是隐秘性的、长期性的和关键性的。特别是目前的针座趋于小型化、多作用化,因此对可靠性的依靠就越来越高。另外,不仅要考虑针座的使用,也要考虑实际生产、安装、维修等受力情况,有针对性地进行实验验证,提高物料的可靠性很有必要。物料的可靠性不仅要求对引脚长短等结构进行研究分析,更要扩散思维,对针座的引脚排布、数量等研究,多方面入手就能找到突破点,提高针座的可靠性。故对于小型的针座可靠性进行失效分析很有必要。此次的分析研究也给类似故障提供参考经验。

参考文献:

[1] 杨溢.90度弯针连接器安装受力分析[J].空间电子技术,2015(6):95-98.

[2] 陈逵.电子元器件失效分析的常用技术手段及应用[J].大科技,2013(11): 305-306.

(本文来源于《电子产品世界》杂志2021年2月期)

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