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T68镗床变频器的应用及节能效果

攀钢集团成都钢铁有限责任公司四川省冶金机械厂金工分厂的T68镗床,是昆明机床厂1978 年12月出厂的设备,经过多年的使用,主轴变速挡位的齿轮箱已经不大好使用,而且经常损坏齿轮,维修工作量大、停机时间长,严重影响生产。采用变频器对主轴控制后,可以在一定速度范围内实现无级调速,而且不会影响主轴的刚性,达到理想的切削速度以及节能降耗的目的,采用PLC 代替原来的继电器逻辑控制,更是大大减少了设备的故障停机时间。

1 T68镗床技术改造内容

1)为降低电气技术改造费用,保留原T68 镗床主轴的交流电机(型号YD132M-4/2,6. 5/8 kW,1 450/2 880 r/min,电流13.8/17.1 A),采用日本Fuji 公司的FRN7.5G11S-4CX 变频器对其进行控制,控制电路见图1;

2)采用日本Mitsubishi公司生产的FX2N-48MR可编程控制器(PLC)对T68 镗床的电控系统进行技术改造(见图2),取代原来的继电器逻辑控制,以增加系统的可靠性,低压电器全部采用“施耐德”公司

产品;

3)电控板的尺寸与原镗床的电控板尺寸一致,这样可以直接更换,减少现场改造时间。

2 T68镗床技术改造验收内容

在镗床的考核及验收过程中,主要对以下内容进行确认和鉴别。

1)机床的各动作程序满足原T68镗床的要求。

2)精度及重复定位精度参照标准JB/T8324.1-96进行检验,用千分表测某一位置,其读数误差应满足以下要求。

(1)定位精度(检测长度按国家标准)达到:

X 轴≤+0.03 mm;

Y 轴≤+0.03 mm;

Z轴≤+0.03 mm。

(2)重复定位精度达到:

X 轴≤+0.03 mm;

Y 轴≤+0.03 mm;

Z轴≤+0.03 mm。

3)大刀切削量不低于原机床要求。

4)改造后机床运行环境要求:在温度0~45℃、相对湿度≤90%的环境下能安全可靠地工作;供电电源为交流三相380(1+10%)~380(1-15%)V,频率50 Hz。

3 结语

2006年6月该T68镗床技术改造以来,电气系统运行可靠,用PLC可编程控制器代替原来的继电器逻辑控制系统,使控制系统得以简化,故障率降低,可靠性增加。主轴电机变频器工作稳定,在一定的转速范围内主轴可以实现无级调速,而且不影响加工时的刚性,完全满足生产要求,效果很好,有一定的节电效果,最主要还是减少了机械故障停机时间,降低了维修费用。

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