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大港石化采用变频控制技术年可节能500万千瓦小时

  记者近日获悉,大港石化公司第一联合车间应用变频控制技术年可节电500万千瓦小时,同时解决了部分机泵的运行难题。

  大港石化公司部分机泵电机处于工频控制状态。这种控制方式存在一些不足,如实际负荷小于额定值,机泵做无用功,耗电量大等。而焦化装置蜡油泵由于流量变化频繁、压力波动大等原因,机封经常泄漏。针对这种情况,车间技术人员积极研究解决办法,将常压蒸馏、延迟焦化装置的6台电机改为变频控制,使得机泵不再发生泄漏,上述问题得到了彻底解决。

  6台机泵试验阶段运行显示,应用变频控制技术可大大消减用电量。因此,第一联合车间利用装置小修时间,又为9台耗电量大、故障率高的机泵安装了变频控制系统。经测算,改造后,这个车间每年可节约用电近500万千瓦小时,按每千瓦小时电0.64元的价格计算,仅此一项,每年可节约资金320万元。

  据了解,我国2000年前变频器使用率不足10%,到2007年上半年增加超过35%,很多生产商生产的风机、水泵类的电机控制系统都配装了变频启动系统,说明这项节能技术越来越被人们所认识。在国家、省、市政府的大力支持下,再加上成熟的技术基础理论,节能改造市场潜力巨大。

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