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  • 高压变频技术
    http://www.ic72.com 发布时间:2007/3/2 16:04:00
    1、引言
       随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的发展,电气传动技术正经历着比较大的革新。工业生产领域大量使用的高压感应异步电动机,已经可以进行直接的电子控制,即由原来的改变其它机械环节的控制方法到直接改变供给的交流电源的频率和幅值的变压变频控制方法,进行速度调节和位移控制,从而可以提高生产工艺,降低能源消耗。由于高压感应电动机的耗能比例较大,因而针对它的交流变频调速技术,虽然不如低压系统那么完善,但节能效益显著。特别是在当今面临能源危机的条件下,节能降耗不仅有近期的直接经济效益,更有长远的社会效益。
        采用新型高压大功率电力电子器件构造的直接“高-高”式变频器,具有结构简单,工作可靠的特点,有很好的调速和起动与制动性能。由于采用不控整流和全控器件进行开关调制,具有输入侧高功率因数、整装置优良的控制性能和高的运行效率。特别是通过改变送给电动机的电流的频率,在很宽的转速范围内进行高效率的转速调节,可以取得很好的节电效果,在风机和水泵的节能改造上已经得到广泛证实。
     
    2、高压变频器的系统组成和原理
        一般直接“高-高”式高压变频器可以采用公用直流母线的三电平或两电平电路结构,也可以采用悬浮供电的级连多单元串联多电平方式。洛阳双源热电有限责任公司送风机变频器采用的是悬浮供电的级连多单元串联多电平方式,其电路结构所示。
     
    多单元串联多电平系统原理图
     
    2.1功率模块的串联
        变频器是由多个功率模块串联而成,以6KV每相六模块串联为例,电压叠加所示。每相由六个相同的功率模块串联而成,相电压为3464V。每个功率模块输出有效值Ve=577V,峰值输出电压Vp= Ve=816V。(见示意图6-1)
     
    6KV变频器电压叠加示意图
     
    2.2 功率模块电气原理
        功率模块主要由三相桥式整流器、电容器组、IGBT逆变桥构成,同时还包括驱动、保护、监测、通讯等组件组成的控制电路。通过控制IGBT的工作状态,输出PWM电压波形。所示。
     
     
    变频器功率模块图
     
        各功率模块具有完全相同的结构,有互换性。
        将每相N个功率模块的输出电压叠加,产生多重化的相电压波形,使相电压产生出2N+1个电压台阶,如图4所示的六个功率模块输出的PWM波形及叠加之后的相电压波形图。
     
     
    图4 变频器的模块输出波形及相电压叠加波形
     
    2.3移相变压器
        移相变压器电气原理图如图5所示: 变压器(以6KV变频器输入变压器为例)原边绕组为6kV, 副边共十八个绕组分为三相。每个绕组为延边三角形接法,分别有±5o 、±15o 、±25o 等移相角度,每个绕组接一个功率模块。这种移相接法可以有效地消除35次以下的谐波。因此,采用移相变压器进行隔离降压,使得输入侧功率因数在0.96以上,不会对电网造成超过国家标准的谐波干扰。
     
     
    图5 移相变压器电气原理图
     
    2.4 IGBT驱动原理
        在MLVERT-D变频器的功率模块中,使用高性能、智能化的专用IGBT驱动模块对主控系统输出的PWM控制信号进行隔离、缓冲处理后,使弱电信号(TTL电平)能够驱动高压回路中的大功率IGBT器件,输出我们需要的SPWM电压。
        驱动模块辅助功能还包括:对IGBT进行短路、过流、欠压监测和保护。当负载或功率模块一旦出现短路、过流、欠压等方面故障,驱动模块将故障信号上传到主控系统,主控系统的微处理器将根据故障类型进行辨别处理后,发出命令使驱动模块停止工作,禁止该功率模块的输出。与此同时主机中故障处理控制逻辑还会根据故障类型进行更进一步判断,以决定系统是否发生真正的故障,以便系统采取报警停机或继续运行,以保护变频器与配电系统的安全,不至于造成更大的故障和更大的经济损失。
     
    2.5 输出电压波形
        电压输出波形如图6所示,由波形叠加而成正弦波。
     
    图6 电压输出波形
     
    3、 控制原理
        在变频改造以前,#1炉两台送风机均采用调节风板开度的方式控制锅炉进风量,由于其电机裕量较大,因而电能的浪费特别严重,进行变频改造后,根据实际所需的风压,由DCS系统通过PID调节计算,输出4~20mA模拟电流信号发给变频器,调节变频器运行频率,从而调节电机转速,由此控制送风量。
     
    4、变频改造后的效果
        大唐洛阳双源热电有限公#1炉送风机经过变频改造后提高了运行的自动化程度,降低了电能损耗,较大程度地降低了运行成本,取得了较好的经济效益和社会效益,具体节能分析如表一所示:
     
    以甲送风机为例(电机功率710KW、额定电压6KV)
    锅炉蒸汽(T/h) 270 300 350 420 备注
    变频输入电流(A) 11 13 20 30 COSΦ
    变频输入功率(Kw) 109.74 129.69 199.52 299.28 =0.96
    工频运行电流(A) 45 45 48 52 COSΦ=0.85
    工频运行功率(Kw) 397.49 397.49 423.99 459.32  
    节约功率(Kw) 287.75 269.79 224.46 160.03  
    每天运行时间(h) 6 6 6 6  
    节约电能/天(Kw.h) 5640.18  
    空调、照明耗电/天(Kw.h) 400  
    总节能/年(Kw.h) 1518054 按300天运行计算
    表一
     
    5、结束语
        通过对大唐洛阳双源热电有限公#1炉送风机变频改造前后运行工况的对比分析,使用变频技术可以在很宽的转速范围内对电机进行高效率的转速调节,取得了良好的节电效果,降低了运行成本,取得了较好的经济效益和社会效益,是企业设备改造、产品更新换代的必要技术。

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